TPM改善周
自主維護,全員參與
9月第四周,為持續推進精益改善項目進度,有效提升改善效果,重慶基地組織開展“TPM改善周”項目。本次改善項目由精益改善主任工程師李紅統籌,設備主任工程師李俊平帶隊,精益老師金艷培訓指導。
培訓賦能
9月23日上午,工廠總經理、各部門負責人及項目團隊到場參加精益老師金艷開展的《TPM全員自主維護》培訓,課程主要講解了TPM全員生產性維護的概念及改善常用的精益工具。培訓現場,根據前期維修記錄和調研結果確定了本次改善的主題為計量秤TPM改善。
改善過程及成果匯報
改善團隊根據三級柏拉圖分析得出4號計量秤故障異常停機次數最多,通過對拆機前后進行5WHY分析,輸出了設備拆機計劃、點檢標準和改善對策等。
歷經爭分奪秒的5天現場實踐及反復調試,計量秤設備異常停機故障問題得到有效改善。改善團隊梳理了本次改善周未能及時完成的問題點并制定了30天行動計劃,由專人實施跟進。
改善效果對比
1、計量秤平臺整體清潔維護
改善前
改善后
改善前:設備表面覆蓋大量灰塵,環境臟亂差,灰塵增加了故障風險,遮蓋問題點;
改善后:設備表面光亮整潔,改善了設備環境,降低故障率,暴露可能存在的問題。
2、齒輪箱可視化改善
改善前
改善后
改善前:齒輪箱箱體無法觀察到內部齒輪、皮帶運行以及磨損情況;
改善后:箱體外殼開出透明窗口,方便點檢內部齒輪、皮帶運行及磨損情況。
3、軟連接標準化
改善前
改善后
改善前:軟連接安裝不規范,易導致計量秤受力,影響下料精度;
改善后:明確軟連接安裝標準,并將安裝位置可視化。避免軟連接過長造成浪費,避免計量秤受力。
導師點評
金艷老師對本次的改善成果給予肯定,并對后續的工作開展提出了三點要求:
1、轉變思想,要從被動式管理轉為主動式管理;
2、全員參與,一線員工要掌握基礎性維護工作,技術人員要將重點放在研究設備和提升技能上,根據生產需求引進更為先進、適合的設備;
3、持續推進,改善周結束了,但改善工作才剛開始,后續各部門要協同推廣,將改善結果融入日常管理中。
總經理寄語
總經理鮑高飛對本次改善周的進步給予肯定,改善的路上一定不是一帆風順的,但改善團隊用實際行動展示出了攻堅克難的決心。最后,總經理強調,改善初見成效,我們要以本次改善周為起點,逐步推動全設備的改善工作。